;秦玉冰
摘 要:介紹了采用酸化—SBR法處理蔬菜加工廢水的效能及設(shè)計(jì)、運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。在進(jìn)水COD為1600mg/L的條件下,經(jīng)本系統(tǒng)處理,出水COD均在75mg/L以下,去除率達(dá)95%以上。
關(guān)鍵詞:SBR;蔬菜加工廢水;運(yùn)行
萊陽(yáng)恒潤(rùn)食品有限公司位于萊陽(yáng)市冶房,以蔬菜加工、調(diào)理食品加工生產(chǎn)為主,生產(chǎn)過(guò)程中排放大量污水,污染物主要來(lái)源于蔬菜加工過(guò)程中漂燙清洗及調(diào)理食品加工過(guò)程中,污水中含有大量的有機(jī)物質(zhì)及含油廢水,同時(shí),由于該企業(yè)為外貿(mào)型企業(yè),產(chǎn)品品種根據(jù)外方訂貨情況而定,污水水質(zhì)、水量變化很大,通過(guò)與企業(yè)共同協(xié)商,確定水質(zhì)、水量如下:
COD為1600mg/L,SS約400mg/L,pH值6-9。
治理規(guī)模為3600m3/d。
1 工藝流程
采用以SBR為主體的處理工藝,其流程如下圖。
污水處理工藝流程如下:
超效氣浮池
↑ ↓
綜合污水→格柵→調(diào)節(jié)池→水解酸化池→SBR生化池→出水“達(dá)標(biāo)”排放
污泥處置工藝流程如下:
污泥→污泥濃縮池→帶式壓濾機(jī)→泥餅外運(yùn)
1.1 格柵、調(diào)節(jié)池
格柵柵隙:5 mm,用以截留大的顆粒物質(zhì),調(diào)節(jié)池尺寸為17 m×7m×4.5 m,鋼筋砼結(jié)構(gòu),該池為地下式,為均化水質(zhì)并調(diào)節(jié)水量使后續(xù)處理水質(zhì)穩(wěn)定而設(shè)置,停留時(shí)間HRT=2.4h, 池內(nèi)設(shè)二臺(tái)潛污水泵,為了防止池底沉淀雜物, 設(shè)計(jì)選用一臺(tái)混合潛水?dāng)嚢铏C(jī)進(jìn)行機(jī)械攪拌.定期開(kāi)啟,。
1.2 氣浮加藥間、氣浮池
底部為氣浮加藥間,尺寸為12 m×6m×3.8 m,氣浮間設(shè)有兩套加藥裝置,一套溶氣系統(tǒng),絮凝劑采用PAC,上部為氣浮池,尺寸為12 m×6m×2.5 m,配套刮渣機(jī)及釋放器,氣浮池表面負(fù)荷F取4.0m3/m2 .hr,絮凝反應(yīng)10分鐘,回流比30%,主要去除調(diào)理食品廢水中油類物質(zhì)。當(dāng)無(wú)調(diào)理食品廢水排放時(shí),污水直接從調(diào)節(jié)池提升至水解酸化池。
1.3 水解酸化池
尺寸為30 m×9 m×4.1 m,鋼筋砼結(jié)構(gòu),水解酸化池內(nèi)設(shè)2.2m高半軟性填料,污水由單側(cè)配水槽進(jìn)入水解酸化池,在水解階段污水中不溶性大分子有機(jī)物質(zhì)經(jīng)發(fā)酵細(xì)菌水解后轉(zhuǎn)化為水溶性的小分子有機(jī)物,在酸化階段發(fā)酵細(xì)菌將小分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單有機(jī)物,從而消減污染物負(fù)荷,節(jié)省能耗,提高污水可生化性,為后續(xù)處理創(chuàng)造有利條件。酸化時(shí)間8h.本池設(shè)置排泥閥每天1-2次排至污泥濃縮池..
1.3 SBR池
尺寸為30 m×9 m×4.1 m,鋼筋砼結(jié)構(gòu),有效水深為5.0 m,最大潷水深度為2.5m。該池為半地下式,共分三格交替運(yùn)行,每池內(nèi)各設(shè)一臺(tái)污泥泵,一臺(tái)潷水器池底設(shè)置微孔曝氣器,鼓風(fēng)曝氣充氧,以滿足池內(nèi)微生物耗氧需要,出水溶解氧控制在2-3mg/l,本池應(yīng)根據(jù)水質(zhì)變化定期人工投加營(yíng)養(yǎng)鹽(銨鹽類).曝氣器為可變孔曝氣器風(fēng)量1-3m3/h充氧效率>20%, SBR池工藝運(yùn)行分進(jìn)水.反應(yīng).沉淀.排水.待機(jī)五個(gè)工序,五個(gè)工序順序運(yùn)行,運(yùn)行一次為一個(gè)周期,運(yùn)行周期根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)確定,由PLC控制各個(gè)工序. 鼓風(fēng)曝氣要根據(jù)水質(zhì)變化,可選擇進(jìn)水與曝氣同步進(jìn)行,進(jìn)水時(shí)不曝氣,進(jìn)水至一定量時(shí)再曝氣三種形式,采用羅茨風(fēng)機(jī)曝氣,曝氣頭采用膜片式曝氣器。
1.4 濃縮池
污泥濃縮池二座,采用豎流式濃縮形式,兩個(gè)污泥濃縮池間歇運(yùn)行,濃縮時(shí)間12-16h,池中心設(shè)置進(jìn)泥喇叭口及反射板,直徑為7.0 m,高為3.6 m, 鋼筋砼結(jié)構(gòu)。SBR池的剩余污泥由污泥泵定期排入,水解酸化池污泥靠重力流入。靜止沉淀后,濃縮后污泥上清液設(shè)三層溢流管回流至調(diào)節(jié)池,污泥濃縮后由污泥泵提升至脫水機(jī)進(jìn)行脫水.污泥濃縮池進(jìn)泥含水率99%計(jì),出泥含水率97.5%計(jì)。
2 處理效果
2.1 工程調(diào)試
采用間歇進(jìn)水、非限制性曝氣方式,曝氣:8 h,沉淀:1 h,排水:1 h。取公司原有污水處理站回流污泥打入SBR池,同時(shí)啟動(dòng)污水泵使SBR池達(dá)到設(shè)計(jì)水位,曝氣后不斷觀察SBR池混合液及澄清液現(xiàn)象,5d內(nèi)澄清液內(nèi)含細(xì)碎懸浮物,7 d后消失,同時(shí)混合液由灰色轉(zhuǎn)褐色,10 d后為明顯褐色。靜沉?xí)r出現(xiàn)明顯污泥層,上清液澄清,視為培養(yǎng)馴化結(jié)束。
2.2 運(yùn)行效果
本系統(tǒng)從試運(yùn)行至今,已歷時(shí)1年多時(shí)間,期間泥水分離狀況良好,污泥層界面非常清晰,出水清澈,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行也一直非常穩(wěn)定,未發(fā)生過(guò)故障。當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門曾進(jìn)行了若干次測(cè)定,其結(jié)果如表1所示。
項(xiàng)目 水質(zhì) | 格柵 微 濾 | 水解酸化池 | SBR池 | 國(guó) 標(biāo) | ||||||
進(jìn)水 | 出水 | 去除率 | 進(jìn)水 | 出水 | 去除率 | 進(jìn)水 | 出水 | 去除率 | ||
CODcr (mg/l) | 1450 | 1334 | 8% | 1334 | 840 | 37% | 840 | 65 | 92.2% | ≤100 |
BOD5 (mg/l) | 650 | 630 | 3% | 630 | 453 | 28% | 453 | 18.6 | 96% | ≤20 |
SS (mg/l) | 350 | 280 | 20% | 280 | 126 | 55% | 126 | 54 | 57% | ≤70 |
從表中數(shù)據(jù)可見(jiàn),蔬菜加工廢水經(jīng)本系統(tǒng)處理,COD去除率為94.4%~97.5%,大多在95%以上,出水COD均低于75 mg/L;BOD去除率為97.5%以上;SS去除率為95.5%以上;
3 經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)
(1)對(duì)蔬菜加工廢水,以12h為一周期,藉助本系統(tǒng)就可獲得良好且穩(wěn)定的處理效果。同時(shí)應(yīng)根據(jù)水質(zhì)變化隨時(shí)調(diào)整運(yùn)行周期,以節(jié)約能源。
(2)水解、酸化階段反應(yīng)迅速,不需要收集產(chǎn)生的沼氣,簡(jiǎn)化了構(gòu)造,降低了造價(jià),便于維護(hù),對(duì)于污泥的降解功能完全和消化池一樣,產(chǎn)生的剩余污泥量少。同時(shí),經(jīng)水解反應(yīng)后溶解性COD比例大幅度增加,有利于微生物對(duì)基質(zhì)的攝取,在微生物的代謝過(guò)程中減少了一個(gè)重要環(huán)節(jié),這將加速有機(jī)物的降解,為后續(xù)生物處理創(chuàng)造更為有利的條件。
(3)在一定范圍內(nèi),COD濃度盡管變化很大,但就SBR工藝來(lái)說(shuō),對(duì)出水水質(zhì)影響不大,系統(tǒng)的降解能力和緩沖能力起了重要作用。
參考文獻(xiàn):
1.張森林等.酸化—序列活性污泥法處理TMP生產(chǎn)廢水[J].給水排水,1995,(8):20-21.
2.朱明權(quán),周冰蓮.SBR工藝的設(shè)計(jì).給水排水,1998,24(4):6-11
3.周雹,周丹.活性污泥工藝的設(shè)計(jì)計(jì)算方法探討.中國(guó)給水排水,2001,17(5):45-49.
相關(guān)文章